原因:
1、料头过长,最主要是大端直径过大,导致热量集中在大端与分流道交叉的位置,猜测在大端正下方还有冷料井,这样形成的较大的熔体体积,而成型周期又过短,致此处出现(A:熔体尚未冷却而引起强度不足致拉断,B:此处缩空,中间有较大气泡致强度不足而拉断);
2、模具冷却不均,此处没有冷却,导致热量集中位置冷却效果差引起上述1中A现象;
3、唧咀虽有较大斜度,但内孔抛光不足或局部倒扣现象;
建议:
1、如果可能的话强烈建议将料头缩短,如果产品批量大,不仅节省大量的物料成本,而且还将大大缩短成型周期,提升模具产能,最主要是不会因上述1现象而断料头;
2、减小料头大端与分流道及冷料井处的熔体体积,最有效的方式是减小大端直径;
3、检查唧咀内孔抛光,如是则重新进行抛光;
4、适当延长成型周期(不得已而为之,为了试模);
5、料头附近增加冷却回路;
6、如果产品批量超大,建议直接改用热流道,二线品牌这种单支的通常也就几千块钱,节约下来的料头足够换热流道了。
以上几点,仅供参考,但愿能对您的问题有所帮助。
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文章来源:天狐定制
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